通过比较和分析,我们对普通涤纶滤料进行了改进,选择涤纶长丝作纬纱以满足除尘器布袋外表光滑及提高纬向的要求,同时对僚纶长丝进行处理。除尘布袋长丝的加工是采用内添加剂共混纺丝的方法。
机理为:在共纺丝过程中,经混炼形成的剂和涤纶(PET)混炼物均匀的分散,剂中的一组分子的微纤状态沿着纤维轴间分布,且因微纤之间有连结,便在纤维内形成由里向外的吸湿、导电通道、且易与另一组亲水性基团相结台,将积聚于纤维上的静电荷泄漏而达到的目的。
除尘布袋物纬向提高23,表面比电阻降低(资料表明,表面比电阻为l0.~10“时静电现象就可以防止)。
除尘布袋滤料用不锈钢纤维同涤纶短纤维混纺合成的纱为原料,由于不锈钢纤维具有怠好的导电性能与涤纶短纤维混纺后具有 的性能,除尘器布袋的基本结构与粉尘接触主要是经面,所以将金属纤维和涤短混纺纱作织物的经纱可降低除尘袋的电阻,减少静电积聚。当织物产生静电时,导电纱可加快静电的衰减速度,直接静电降低除尘袋对粉尘的吸附性。并有以下特点。
1)不受温湿度影响,在低湿度下仍具有鬼好的导电性能。
2)不受洗涤等外因影响,具有 的性能。
3)能保持织物本身原有的性能,不改变原有的风格。
同时针对普通涤纶滤料纬向低的缺陷,和涤纶滤料实际使用的效果,纬向采用涤纶长墼。近年来,各地相继发展的工业用高强涤纶长丝为产品提供了原料。经综台试验,用333dtex×2涤纶高强长丝作纬纱,适当减低纬向紧度,则既提高
了纬向,又了织物透气量。
涤纶滤料 先使用于宝钢总厂炼铁厂的除尘设备,在A5室换上128只涤纶除尘滤袋,至同年9月4日设备检修 换下来,实际使用ll16天,寿命比原来的30天(普通涤纶滤料)提高了2.87倍,换下的128只滤袋中,实际损坏的只有5只,均系表面疵点及加工不是所致,其余123只滤袋完好无损,袋内积灰厚度约在0.5ram,由此可见,清灰效果提高,同时在宝钢炼钢厂使用效果也明显,89年7月4日换上挠静电涤纶除尘袋500只,至10月7日运行正常,7日进除尘室检查,除尘袋外表基本不积灰,袋内手感来积灰,室内地面积灰约1Omm厚,而普通涤纶滤袋外表积灰明显,袋内手感2—3mm积灰,室内地面积灰约50ram厚。 总的来说,除尘布袋无论是使用效果还是寿命,均比普通涤纶滤袋有大幅度提高。